multikopter:logbuch_noktokopter_x2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
multikopter:logbuch_noktokopter_x2 [25.07.2015 19:45] – Frickelpiet | multikopter:logbuch_noktokopter_x2 [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Logbuch Noktokopter X2 ====== | ====== Logbuch Noktokopter X2 ====== | ||
- | 24.07.2015: Zwei weitere Testflüge. Beim zweiten Testflug hatten die Motoren einen winzigen Aussetzer. Der Ursache muss ich in den Log-Dateien auf den grund gehen. Die gute nachricht ist, dass die Vibrationen absolut innerhalb der empfohlenen Limits liegen (siehe Screenshot): | + | === 24.07.2015 |
- | {{: | + | {{:multikopter: |
- | 18.07.2015: Jungfernflug erfolgreich durchgeführt! Der Schwebestrom liegt um 30 Ampere. Entsprechend beträgt die Flugzeit – wie berechnet – gute 15 Minuten. Danach sind noch deutlich über 2000 mAh in den Akkus. Der Kopter schwebt mit den Standardparametern schon recht gut. | + | Altitude Hold funktioniert – zumindest bei weitgehender Windstille – sehr gut. Position Hold hat nicht gut funktioniert. Evtl. schafft eine Kompasskalibriegung auf dem Feld Abhilfe, möglicherweise muss ich aber auch das externe Kompassmodul installieren. |
+ | |||
+ | Der Kopter tendiert zu Drehungen um die Z-Achse. | ||
+ | |||
+ | Pläne für den nächsten Flug: | ||
+ | * Kalibrierung des Kompasses: Wie das geht ist [[http:// | ||
+ | * Durchführung von [[http:// | ||
+ | |||
+ | === 18.07.2015 | ||
+ | Jungfernflug erfolgreich durchgeführt! Der Schwebestrom liegt um 30 Ampere. Entsprechend beträgt die Flugzeit – wie berechnet – gute 15 Minuten. Danach sind noch deutlich über 2000 mAh in den Akkus. Der Kopter schwebt mit den Standardparametern schon recht gut. | ||
Tags: # | Tags: # |
multikopter/logbuch_noktokopter_x2.txt · Zuletzt geändert: 18.05.2023 12:16 von 127.0.0.1